袋式除尘器在煤炭输送系统翻车机室的具体应用及案例

日期:2025-04-18浏览: 来源:国海滤器

袋式除尘器在煤炭输送系统翻车机室的具体应用及案例

一、具体应用

粉尘治理需求

翻车机室是煤炭输送系统中粉尘污染最严重的区域之一。煤炭在翻车机翻卸过程中,因撞击、挤压及空气扰动产生大量扬尘,导致作业环境恶劣,粉尘浓度超标,严重威胁工人健康与设备安全。

袋式除尘器的技术优势

高效除尘:袋式除尘器对微细煤粉尘的捕集效率可达99%以上,有效降低空气中的粉尘浓度。

适应性强:可处理高浓度、变化范围大的粉尘,适用于翻车机室复杂多变的工况。

安全可靠:采用防爆装置、防静电滤袋及防爆风机,确保在易燃易爆环境下的安全运行。

结构灵活:支持小型机组或大型室外机组,便于根据翻车机室布局定制化设计。

应用方式

密闭与吸尘:对翻车机漏斗、导料槽等扬尘点进行封闭,加装吸尘罩,将含尘气流集中收集。

过滤与清灰:含尘气体通过滤袋时,粉尘被吸附,气体净化后排放;通过脉冲喷吹实现滤袋清灰,恢复过滤性能。

干物料回收:收集的煤粉尘经处理后回用,避免二次污染。

二、典型案例

案例1:黄骅港四期翻车机室改造

背景:

翻车机作业时,煤炭翻卸至漏斗中产生大量扬尘,向漏斗上方扩散,导致现场粉尘浓度超标。

改造措施:每台翻车机采用LLF600型袋式除尘器,处理风量54,000 m³/h,过滤面积560 m²,除尘阻力1,500 Pa,滤袋条数432,过滤风速1.5 m/min。

配合90°离心风机(流量92,296 m³/h,风压2,256 Pa)24小时不停运转,将过滤后的洁净空气送入翻车机底层。

效果:除尘后现场粉尘浓度显著降低,满足《煤炭工业污染物排放标准》要求。

袋式除尘器具有效率高、处理粉尘量大、整体能耗低、粉尘回收率高等优点。

案例2:某电厂翻车机室综合除尘系统

背景:

翻车机室空间巨大,整体密闭抽风需要很大风量,工程造价高。

改造措施:采用干雾抑尘与袋式除尘相结合的方式:在翻车机漏斗倾翻侧安装喷雾箱总成,生成1~100μm的干雾,有效抑制粉尘逃逸。

在翻车机室外增设袋式除尘器及风机,对逃逸的粉尘进行二次过滤。

效果:干雾抑尘装置除尘效率达96%以上,除尘无死角,环保达标。

袋式除尘器进一步净化空气,确保排放达标,同时减少设备投资和运行能耗。

案例3:翻车机室密闭罩与袋式除尘器联动系统

背景:

翻车机翻料时产生大量粉尘气流,需有效控制粉尘扩散。

改造措施:在密闭罩下端设置吸尘罩,位于轨道面与料仓之间。翻车机翻料时,含粉尘的气流被吸尘罩抽走,进入袋式除尘器过滤。

密闭罩上的翻转侧和回转侧各设1~5个吸尘罩,捕集逃逸和回转时携带的粉尘。

效果:通过较小的抽风量即可达到较好的除尘效果,节能高效。

袋式除尘器收集的粉尘可作为原料回收使用,具有较高的经济效益和社会效益。

三、应用要点

系统匹配

需根据翻车机室的产尘量、风量需求合理选择除尘器型号与风量,避免过载或低效运行。

安全设计

翻车机室易燃易爆,需采用防爆装置、防静电滤袋及防爆风机,并设置泄爆门与温度监测。

维护管理

定期检查滤袋磨损、脉冲阀状态及清灰效果,及时更换破损滤袋,确保除尘效率。

四、结论

袋式除尘器通过高效除尘、安全可靠的设计,在翻车机室粉尘治理中表现出色。典型案例表明,其可显著降低粉尘浓度,改善作业环境,减少设备磨损,是煤炭输送系统翻车机室粉尘治理的优选方案。

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